(1)簡介
個別機組汽動給水泵前置泵設計揚程偏大,由此造成了低流量時轉子抖動竄軸的問題,經常造成機械密封、推力軸承和機械密封冷卻腔密封墊泄漏,對機組安全穩定運行造成影響。同時,由于泵選型較大,前置泵能耗明顯偏大,存在較大節能空間。
(2)應用實例
某600MW超臨界機組,對設計偏大前置泵進行了改造,主要措施為:1)采用車削辦法(葉輪外徑平均車削了18.3%),降低泵的揚程,減少低流量時的軸向力、徑向力波動與增大的問題,提高轉子的剛度和流動穩定性;2)對泵進行通流部分改造,對原葉輪與蝸殼局部關鍵型線進行優化,提高效率與汽蝕性能;3)將葉輪與軸的滑動配合改為過渡配合,增強轉子穩定性;4)對冷卻腔進行加裝2道耐熱膠圈的密封改進,解決泄漏問題;5)調整推力軸承游隙,控制在0.10-0.15mm,并將軸承外圈壓死;6)計算確認,改造后必須保證主給水泵必需汽蝕余量具有足夠的安全系數。
(3)節能效果
上述改造一次成功,從根本上解決了低流量工況下轉子抖動、竄軸與冷卻腔泄漏問題。額定負荷時,汽泵前置泵推力軸承溫度降低8℃,泵的揚程下降46-49m,效率提高5%-7.5%,電機電流由58.61A下降到40.1A,電功率下降160-200kW。初步估算,如此改造,一年可節電114.2萬kWh。
資料來源:大型火電機組經濟運行及節能優化,中國電力出版社
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